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爐火旁的答卷——西北鋁熔鑄廠黨支部開展“全員創(chuàng)優(yōu)、黨員爭先”活動側記

2025年11月17日 10:38 1506次瀏覽 來源:   分類:   作者:

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熔鑄廠車間

2025年3月23日晚上10點,西北鋁業(yè)有限責任公司(以下簡稱“西北鋁”)熔鑄廠房內燈火通明,急促的腳步聲在生產現場此起彼伏,百余根鑄棒堆放在角落等待加工。按照常規(guī)進度,這批料根本完不成加工,但必須在今夜完成發(fā)送——這是季度任務的最后一道關口。

“我是黨員,我先上。”西北鋁熔鑄工區(qū)班長賈云峰的話語擲地有聲。從熔鑄和配料工區(qū)緊急抽調來的黨員們,在這個夜晚開始了一場看似不可能的任務攻堅。

深夜兩點,1號機臺突然發(fā)出刺耳的異響,鋸條卡死了,如果等待專業(yè)搶修人員將會影響生產進度。賈云峰二話不說,按照安全操作規(guī)程鉆進機臺底部進行搶修,10分鐘后,機器重新轟鳴。他拍打著全是油污的工裝,眼神堅定:“時間不等人,繼續(xù)干。”當最后一根鑄棒完成加工,班產量達到平時的150%,現場工友的工服早被汗水浸透了一遍又一遍,后背印滿著白色的汗?jié)n。

突破邊界之外的可能

賈云峰干了20多年熔鑄工,從沒想過有一天會站在機加工設備前。那個深夜,他在物料堆與設備之間來回奔波,一趟、兩趟……十趟。看到那座“料山”一點點變矮,他笑著說:“這輩子干熔鑄,沒想到還能學新本事。”

開展“全員創(chuàng)優(yōu)、黨員爭先”以來,西北鋁熔鑄廠黨支部切實發(fā)揮黨員職工的主動性和創(chuàng)造性,通過“大工種”整合,發(fā)揮“一專多能”,讓人員動態(tài)調配從“紙面”走進了現實。當機加工區(qū)人員短缺時,熔鑄和配料工區(qū)的黨員立即頂上,當某個爐組任務飽滿時,其他區(qū)域的骨干隨時支援。

吳育虎本來是一名精通設備操作的技術能手,如今還熟練掌握了氬氯供氣技能。青年黨員牛永剛現已成長為能夠勝任多個崗位,確保每一塊料件標識清晰準確辨識的多面手。

突破自我,增強自身工作的確定性,適應崗位需求機制,西北鋁熔鑄廠6號、7號爐組的生產效率明顯提升,新的鑄錠加工機列升級改造試車進展順利,新設備投入使用后可大幅減少人力投入,但人的創(chuàng)造力卻永遠不會被機器替代。

攻關極致標準背后的付出

7系某超大規(guī)格空心鑄錠,這個對普通人來說陌生的產品,但在熔鑄人眼里它卻衡量著極致標準。每一個工藝環(huán)節(jié)都容不得半點閃失,哪怕表面一道細微的瑕疵,都可能在使用中演變成問題隱患,不僅造成嚴重的材料浪費,更直接威脅著產品交付和企業(yè)信譽。

面對表面拉痕導致的質量現象,就像一道道“質疑聲”橫在了熔鑄廠眾人面前。西北鋁熔鑄廠黨支部迅速成立攻關小組,黨員技術骨干扎進生產一線,從工藝流程到化學成分,從操作方法到工模具管理,一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地排查。通過一次次調整冷卻速度、改進結晶器結構、優(yōu)化精煉工藝等試驗改進,記錄本上早就密密麻麻寫滿了數據。經過數個熔次的持續(xù)攻關,終于找到了癥結所在。

當攻關團隊將優(yōu)化后的方案在生產中應用,并通過一寸一寸地檢測后,“沒有拉痕”的歡呼聲在廠房里響起——鑄錠表面光潔如鏡,在燈光下泛著柔和的銀色光澤。與此同時,這也標志著7系某超大規(guī)格空心鑄錠在高端產品領域取得重要突破,實現了批量化生產。

“每解決一個技術難題,就是給咱們增加一份本事。”攻關小組成員的話樸實卻有分量。通過各項攻關,194、255小規(guī)格鑄錠表面質量和7系鑄錠成品率得到顯著提升。在每一項極致標準的數字背后,都是一次次攻關面前的承諾與付出。

博弈停爐8天的“慢”與“快”

今年一季度,正是沖刺“開門紅”的關鍵時刻。由于“三精基地”項目循環(huán)水管道施工,熔鑄6號這臺主力爐組必須停產配合,按下了整整8天的“暫停鍵”。訂單在催,計劃在等,有人問:“這個節(jié)骨眼上停爐,損失怎么辦?”

“停爐就是蓄能!”熔鑄廠黨支部的回答斬釘截鐵。

利用6號爐8天的停產期,熔鑄廠黨支部帶領黨員職工全力上演了一場與時間賽跑的攻堅戰(zhàn)。項目組加班加點,黨員輪班配合,將施工進度大幅提前。與此同時,黨員們帶頭對爐頂保溫層進行全面維護,對轉接流槽深度保養(yǎng),對水盤進行設備調試,全員培訓標準作業(yè)程序,一遍遍演練操作流程。

8天后,6號爐組重新點火的那一刻,所有人的眼睛都亮了,那團沉寂了8天的火,似乎燃燒得格外旺盛。“要把失去的時間搶回來!”所有人都憋著一股勁,不斷突破產能瓶頸。日產量相較之前提升10.5%,月產量突破計劃,創(chuàng)下歷史新高。這是用8天的“慢”,換來了全年的“快”。

從廢料中“檢”出實打實的效益

一天上午,黨員朱宇翔在爐臺上巡檢時從一堆鋁灰中發(fā)現了幾塊銀光閃閃的東西,仔細一看,竟是含鋁量超過80%的明鋁塊。“這不注意都當廢料處理了,多可惜啊,這些可都是寶貝。”從那以后,他每天都要帶幾個人在這里“淘寶”——按照鋁含量高低精細分類。高品位的,直接重熔;中品位的挑揀出明鋁后再處理;低品位的單獨存放,交給專業(yè)機構處置。

這可是個辛苦活,彎腰、挑揀、分類,一個上午要重復幾百次這樣的動作。但朱宇翔從不覺得累:“咱們這點辛苦,換來的是實打實的效益。”

“全員創(chuàng)優(yōu) 黨員爭先”讓每名黨員職工都成為成本管控的主人。“企業(yè)效益好了,咱們的錢包才能鼓。”最樸素的道理,也是最有力的激勵。數據顯示,熔鑄廠鋁資源綜合利用率從60%躍升到85%以上,每月回收明鋁20噸,復化鋁灰渣70噸,一年創(chuàng)造經濟效益約300萬元。均熱爐采用低谷期送電升溫策略,低谷期用電比例達到35%以上,每個月節(jié)約的電費都是一個可觀的數字。廢舊工具焊接修復再利用,在全廠蔚然成風。一把壞了的扒子,以前直接扔掉,現在拿去焊接修復,還能用半年;一根變形的鋼管,以前當廢品處理,現在校正后繼續(xù)使用。通過極致降本,績效激勵,讓“多勞多得、少勞少得”不再是空話。

火爐前煉成的能工巧匠

7月的午后,室外溫度讓人避之不及,熔鑄廠房內的溫度更是讓人難耐。剛完成“雙過半”任務,黨員們就向著三季度和全年目標沖刺。

年輕的小王去年剛分配來時,曾被炙熱的生產環(huán)境嚇退過。第一次站在爐前,不到10分鐘,他就感覺要窒息。“那時候真想離開。”

轉折發(fā)生在一個夜班。那天,小王第一次獨立操作爐組。爐溫突然波動,他慌了神,手在控制臺上顫抖。師傅走過來,沒有責備,只是拍了拍他的肩膀:“別怕,誰都有第一次,看著儀表,穩(wěn)住。”那一刻,小王感受到了信任的力量。他深吸一口氣,按照培訓時學的步驟,一步步調整參數。10分鐘后,爐溫穩(wěn)定了。

如今的小王已經能夠熟練操作爐組設備,他的眼神和師傅們一樣專注堅定,充滿力量。

2系、7系生產工藝優(yōu)化取得明顯成效,鋁鐵合金研發(fā)實現突破,各項技術創(chuàng)新成果不斷涌現。鑄棒通過量較去年同期增長4.5%,6號爐組通過量激增55.25%,今年三季度創(chuàng)出鑄錠月發(fā)送量歷史新高。

每一項成績的背后,凝結著在高溫下堅守的汗水,閃爍著西北鋁熔鑄人在爐火旁的光和熱。

責任編輯:任飛

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