熔爐穿隔熱衣 巧手升級料架 東興鋁業嘉宇新材料職工實處著眼降本增效
2025年09月23日 10:24 2975次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鋁 作者: 殷藝

升級后的料架
給滾燙熔爐披上“隔熱衣”,噸鋁電耗驟降超10%;調整料架方向,退火爐單爐產能立增25%;巧手修復精密部件,讓“罷工”車床重獲新生……面對高溫環境、產能瓶頸與設備故障,近期,東興鋁業嘉宇新材料公司職工實施一系列創新舉措,不僅改善了作業環境、釋放了設備產能,更從源頭激發創新活力,成為企業降本增效的關鍵“密碼”。
熔爐穿衣:
氣凝膠涂層降伏“熱老虎”
應對噸鋁電耗居高不下的難題,鑄軋作業區技術人員將目光投向前沿材料氣凝膠——一種密度極低卻擁有超強隔熱性能的納米材料。他們創新應用特殊工藝,在高溫熔煉爐和保溫爐外壁精準噴涂了一層僅2.5毫米~3毫米厚的氣凝膠隔熱涂層。
“這就像給熔爐穿上了一件輕盈高效的‘隔熱衣’。”鑄軋作業區黨支部書記、作業長屈懷超介紹:“別看它薄,隔熱性能遠超傳統材料。
噴涂后效果立竿見影:爐體表面溫度普遍下降7攝氏度~13攝氏度,保溫區域最高降幅達13.1攝氏度。更為關鍵的是,噸鋁電耗下降10.4%,這意味著每生產一噸鋁液可節約用電17.5千瓦時。
“以前爐壁燙得不敢碰,現在溫度降了,工作環境也更加安全舒適。”鑄軋作業區生產一班值班長樊嘉瑋說,這項創新有效緩解了高溫作業環境,每年可節約電費超百萬元。爐溫的穩定提升還從源頭保障了產品品質,產品合格率顯著提高。目前,該技術正在公司全線推廣。“下一步,我們將深挖各環節節能潛力,力爭打造綠色智造新標桿。”鑄軋作業區工藝質量協理工程師李逢科表示。
料架升級:
四卷橫裝激活退火爐潛能
冷軋作業區的瓶頸在于退火爐的利用率低。傳統料架采用縱向并排設計,受空間與重心限制,單爐最多裝載3卷料卷。在產能需求激增的背景下,這一局限帶來的影響日益凸顯。
技術團隊決定打破常規,對料架進行革命性改造:將料卷放置方式由縱向排列革新為橫向排列。這并非簡單的方向調轉。其間,團隊對承重結構進行了有針對性地優化設計,確保在原有設備基礎上安全穩固裝載4卷料卷。此舉一舉突破了傳統束縛,對于卷徑在2200毫米~2450毫米的料卷,單爐裝載量提升25%。
“退火工藝核心在于溫度均勻與時間精準,料架設計直接影響著這兩點。”冷軋作業區工藝質量協理工程師田宇解釋,橫向排列相較縱向,總退火時間縮短半個小時,且料卷溫度控制更為精準均勻。
料架升級,效益立顯。裝載量增加疊加受熱更趨均勻,在處理相同數量料卷時,生產效率提升約20%。在原材料價格波動、能耗要求日益趨嚴的行業背景下,這項“小投入、大產出”的改造,為冷軋作業區產能提升開辟了新路徑。
妙手回春:
精磨修復復活“罷工”車床
動力機修作業區的2號車床突發自動化走刀失效故障,驟然停擺。面對這個攔路虎,該作業區技術人員迅速鎖定問題根源——溜板箱與離合器系統中的超越離合器故障。拆解檢查發現,星型體表面與滾珠因長期高負荷運轉磨損凹陷,導致滾珠卡滯、動力傳輸中斷。
整體更換部件屬于常規方案,成本高且采購周期長。技術團隊另辟蹊徑,大膽提出方案:對磨損的星型體表面進行精細手工打磨修復。這對精度的要求很高,如同在金屬表面進行“微雕”。
技術人員全神貫注,精準控制打磨力度與精度,反復調試。最終,星型體表面恢復光滑,部件配合精度達標。經調試,2號車床功能恢復如初。這次創新修復,不僅節省了高額備件采購費用,更避免了因等待備件導致的生產延誤,還為處理類似精密設備故障積累了寶貴經驗。
從熔煉爐身披的“隔熱衣”阻隔熱浪侵襲,到退火爐內料架“變形”釋放產能空間,再到機修巧手讓“罷工”車床重煥生機,東興嘉宇新材料公司一線職工的智慧火花,在生產的關鍵環節點燃了降本增效新引擎。
責任編輯:任飛
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