中鐵資源新鑫公司多措并舉推進降本增效
2025年07月28日 10:56 2512次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 科技創新 作者: 何增旺

烏蘭礦硐門
近年來,中鐵資源新鑫公司以大商務管理為核心抓手,緊扣“效益提升、價值創造”目標,聚焦礦山生產經營關鍵環節,以技術創新為重要突破口,扎實開展全要素、全流程降本增效行動,進一步加快了企業高質量發展步伐。
技術攻關助力充填成本優化。聚焦充填環節降本需求,開展專項技術攻關,針對不同尾砂特性精準調控絮凝劑添加比例,使底流濃度提升且保持穩定,充填作業時長延長,直接推動充填成本大幅下降。聯合科研機構推進新材料應用試驗,成功采用新型膠結材料替代傳統水泥,進一步壓縮原材料成本,在滿足充填體設計強度、保障安全生產的前提下,通過膠凝材料的比選、充填配比優化、充填工藝優化,持續鞏固、穩定工藝流程和技術指標,實現了提高充填體強度、降低充填膠凝材料消耗和降本目標。
先進裝備賦能生產效能提升。堅持“安全生產四新”理念,采用中國方案、技術、工藝、設備,從國內引進天井鉆機、礦用混凝土運輸車等先進設備,構建“機械化減人、自動化換人”作業模式。其中,可視化遙控裝載機的投用實現殘礦安全回收全覆蓋,累計回收殘礦超10萬噸。結合生產工作實際,建成井下人員定位、監測監控、通訊聯絡智能系統,實現井下作業人員定位、生產狀態監控、應急通信的智能化管理與數據可視化呈現,大幅提升井下作業安全管控智能化水平,將突發險情應急響應效率提高40%以上。
建成混凝土制備系統創效顯著。引進國產制砂設備建成蒙古國首個全流程混凝土制備系統,打造“全天候生產、全系列配套、全流程管控”的自產自銷拌和站,其技術指標位列蒙古國同類站點前列,為礦山冬季混凝土施工提供穩定保障。該系統以烏蘭礦井下廢棄礦石為原料,經破碎、制砂加工后滿足混凝土級配要求,石子破碎站單班最高產能達100 立方米/日,制砂機單班最高產能達200立方米/日,不僅年節約外購建材成本超200萬元,而且解決了廢棄礦石堆存及轉運難題,實現固廢資源化利用。
優化生產方案釋放成本潛力。立足礦山生產實際工況,以 “安全優先、效率至上”為原則,通過持續深化生產方案動態優化釋放成本管控空間。在采場結構設計優化中,針對原中間條柱布設方式存在的資源回收率低、作業面受限等問題,創新采用兩側點柱布設方法,持續優化采場兩側布設點柱,2024年,直接減少斜孔大孔作業量2600米,節省爆破材料、設備租賃及人工成本30余萬元;在充填工藝革新方面,通過開展多次不同配比料漿流動性試驗,精準掌握采空區坡度與料漿流動特性的匹配關系,成功將采空區充填方式由泵送改為自流,節約充填成本80余萬元;在基建工程優化上,結合地質勘探新數據,組織設計單位開展多方案比選,降低了井筒深度,縮短了回風巷道,直接減少基建投資70余萬元。
通過不懈努力,新鑫公司連續多年完成中鐵集團下達的生產和經濟指標,為企業高質量發展奠定了更加堅實的基礎。
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
