中州鋁業集思廣益供“好水”
2025年01月06日 11:23 2586次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鋁 作者: 劉春梅
一直以來,中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱“中州鋁業”)緊盯年度節能降耗目標任務,在保證安全優質供水的前提下,加強生產管理,深挖潛力,多措并舉抓好電耗、水耗、物耗,深化細化各項措施辦法,積極推進全年節能降耗取得新成效。
科學調度 降低電耗
電耗在生產成本中所占比例較大,為最大限度地降低生產運行電耗,中州鋁業積極探索降低電耗空間,優化運行方式,合理調度出廠水壓力。配水廠積極與生產用戶溝通,按照用戶日用水的變化規律,通過在用水高峰或低谷期,及時調節深井泵機組數量和變頻機泵的頻率,在用電低谷期運行5~6臺深井取水泵提高配水廠儲水量,在高峰期時僅開2臺取水泵即可滿足用戶生產生活用水需求,使配水廠取水泵運行功率更加平穩,減少了多臺水泵啟停切換的頻次,有效提高水泵機組的運行效率;采用這種供水方式極大地減少了配水廠的電費支出,高峰期間總流量大幅削減,避免了在供水低峰期的電耗,降低了生產運行成本,節能降耗效果顯著提高。
中州鋁業積極探索水系統全流程智慧管控、智能作業,推行數字技術與水效管理相結合,消除控制系統缺陷,完善集中控制配置,消除崗位手動閥門,現場開停等強度大的操作,使生產系統管理更加高效智能。經過不懈努力,中州鋁業按計劃順利完成第一循環水DCS系統的升級改造,實現崗位整合,集中控制。在水調值班室,生產設備運行情況、管網運行數據、水質在線監測、視頻實時監控一目了然,智能操作更加便捷,可以分析各個時段用水需求變化,實時切換系統流程,大大節約用電成本和人工成本,節電降耗效果更加顯著。
深挖潛力 降低水耗
為建立健全水系統動態平衡模式,中州鋁業不斷優化排泥流程和凈水廠制水系統,堅持從設備改進,系統清理,供水管網維護等方面入手,全力挖掘節能潛力,持續降低能源消耗。組織人員先后完成8座冷卻塔頂部溜槽淤泥及損壞噴頭的更換清理,清理塔下集水池內淤泥,增加儲水容積,提高循環水使用率,減少新水補充;完成凈水廠生產側、生活側濾池,隔板絮凝池底部泥沙清理任務,共清理泥沙1萬余立方米。截至目前,凈水廠共制出合格水50余萬噸補入生產水系統,制水效率不斷提高,極大減少了新水消耗。
此外,在人員緊張的情況下,中州鋁業相關單位克服各種困難,加強對2#、3#、7#回收水站的日常維護和點巡檢,確保設備的穩定運行,減少故障發生率,全力確保設備冷卻水的連續穩定回收,降低新水消耗。
同時,中州鋁業科學合理調水,不斷加大水循環利用效率,根據工業廢水濁度及PH值狀況,及時調整供水流程,合格的水進入凈水廠系統制水回收補入生產水系統;高濁度水、高堿水在環水系統水位低時補入環水系統,高水位時回收至萬噸水池,通過與上級部門溝通協調,將其回收至赤泥大壩沉淀回收再利用。
“節”盡所能 降低藥耗
針對季節性變化、濁度變化等因素的影響,為挖掘降本增效點,中州鋁業不斷優化制水工藝,加大技術改造和工藝流程改進力度,在保障水質的前提下,選擇最佳投藥量,合理調節混凝劑、消毒劑投加量,不斷調整加藥泵變頻頻率以及沖程,發現水質異常,及時調整流程,避免不合格水進入生產系統,使凈水廠藥劑消耗量由月平均使用量32噸降至16噸,極大地降低了藥劑成本費用。
同時,加大對節能降耗工作的重視,積極宣傳節能降耗知識,增強員工過“緊日子”思想,要求員工認真填寫生產報表,尤其是電量、水量、藥劑用量等,發現異常現象,及時分析調整。
2024年以來,中州鋁業在保障安全供水的前提下,緊緊圍繞降本增效“主旋律”,堅持在“管”上做文章,在“降”上深挖潛,激發降本增效新動能,通過不懈努力,各項工作取得階段性成效。
責任編輯:任飛
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